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FESTO氣缸墊燒損的原因分析
2019-6-12 閱讀(262)
提 供 商 | 上海乾拓貿(mào)易有限公司 | 資料大小 | 75.5KB |
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FESTO氣缸墊燒損的原因分析
氣缸墊更換不及時(或?qū)覔Q屢燒),造成氣缸套變形,密封阻水圈損壞以及缸蓋和缸體之間過梁處受高溫高壓氣體的沖擊,導致嚴重燒蝕溝痕,致使維修困難以及機件報廢的現(xiàn)象比較普遍。特別是壓縮比大,比軾率高,高增壓的進口發(fā)動機更為突出。嚴重地影響了工程機械的使用經(jīng)濟性及可靠性。為此本文通過對柴油機氣缸墊燒損的現(xiàn)象及原因原分析,介紹了燒損氣缸墊的判斷方法及延長其使用壽命的措施。
1.氣缸墊燒損的特點、現(xiàn)象及判斷
1.1相鄰兩缸過梁處燒損 現(xiàn)象:發(fā)動機運轉(zhuǎn)中動力突然下降,轉(zhuǎn)速明顯降低;機體抖嚴重且排氣管有輕微放冤屈現(xiàn)象;發(fā)動機熄火后啟動困難或怠速 時極不穩(wěn)定。
判斷:使發(fā)動機在怠速稍高狀態(tài)運轉(zhuǎn),然后分別拆下相鄰兩缸灞油器高壓油管試聽,若發(fā)動機轉(zhuǎn)速和抖振此時無明顯變化。且排氣管放炮聲明顯減弱或消失,則可初步判斷該相鄰兩缸過梁處氣缸墊燒毀。為進一步判斷其準確性,可拆下相鄰兩缸的噴油器,取一根塑料軟管插入噴油器孔中,然后吸一 口煙,沿著軟管猛吹入缸內(nèi),若在另一噴油器孔中有煙冒出,則表明此相鄰兩缸氣缸墊燒損嚴重。
1.2 氣缸口與冷卻水道之間燒損 現(xiàn)象:發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,水溫突然升高,且轉(zhuǎn)速沉悶,動力下降,冷卻水消耗過快;排氣管有水氣排出,特別是怠速運轉(zhuǎn)時,排出的廢氣呈淡黃色現(xiàn)象;曲軸箱油平面升高,潤滑油乳化現(xiàn)象嚴重;散熱器加水口處有水銹痕跡。若燒損嚴重時,大量的冷卻水會進入氣缸,造成發(fā)動面無法啟動。
判斷:將散熱器加滿水,起動發(fā)動機并突然加速。觀察散熱呂加水口,若此時有水泡出現(xiàn),或冷卻水外竄,則表明氣缸墊底燒損,為進一步判斷燒損部位,可拆下發(fā)動機進氣管,起動發(fā)動機,用棉紗等物分別堵塞各缸進氣口進行加速試驗。若在加速的同時荼熱器加水口處水泡或冷卻水外竄現(xiàn)象減弱或消失,則表明此缸氣缸熱燒損。
1.3 氣缸口與潤滑油道之間燒損
現(xiàn)象:機油壓力不穩(wěn)定以及油溫升高過快;潤滑油中有氣泡,顏色變淺并有柴油味,潤滑氧化變質(zhì)速度以及消耗過快;柴油機低溫時,排氣管有大量的藍煙排出。
判斷:起動發(fā)動機,使轉(zhuǎn)速突然升高,觀察機油壓力表,若機油壓力在猛加速的同時不穩(wěn)定且指針嚴重抖動,則表明氣缸熱燒損。為進一步判斷燒員部位,可起動發(fā)動機至中、高、速,分別拆下各缸噴油器試驗,若從某缸灞油器孔內(nèi)有機油噴出,則表明該缸與潤滑油道間氣缸墊燒損。
判斷:若發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,氣缸螺栓(母)經(jīng)常松動,且觀察在氣缸蓋上端螺栓孔周圍及螺栓上有積炭沉積,則表明此處氣缸墊燒損。若燒損部位不明顯較輕難以判斷時,可在螺栓孔周圍均勻涂上機油,起動發(fā)動機并突然加速,若有氣泡出現(xiàn),則表明此處氣缸墊燒損。
在實際工作中,氣缸套燒損的部位往往不是單一的出現(xiàn),其表現(xiàn)的特點及現(xiàn)象也是多種多樣的,所以應根據(jù)實際情況,進行綜合分析,以達到快速準確判斷燒損部位。
2.引起氣缸墊燒損的主要原因
(1)氣缸墊螺栓松動、擰緊力不均或緊定方法不正確。
(2)缸蓋翹曲變形以及缸體不平度過大等。
(3)氣缸墊使用過久,彈性不足,選用氣缸墊差,裝配不合理。
(4)噴油正進過早;燃燒室積炭嚴重;柴油選用不當。
(5)柴油朵失保或使用方法不當。如經(jīng)常空負荷急加速,高溫頻繁熄火等。
(6)柴油機維修,裝配差等。
3.預防柴油機氣缸墊燒損的措施及使用注意事項 3.1 提高發(fā)動機維修裝配 經(jīng)調(diào)查和檢驗發(fā)現(xiàn),發(fā)動機修配差,是造成氣缸墊燒損的主要因素。為此修配發(fā)動機時,應做好以下幾點: (1)正確裝配氣缸套 氣缸套裝入氣缸前,應*清除缸套外表面、缸體座孔上下到承凸肩處內(nèi)污物和銹跡,做好氣缸套與缸體座孔的試配工作。試配時(不裝阻水圈)缸套在缸體座孔內(nèi)轉(zhuǎn)動應靈活,無卡滯現(xiàn)象。徑向晃動應無明顯的間隙感覺。氣缸套上平面與缸體上平面的差值,以及同一缸蓋下各氣缸套之間的高度,差必須符合規(guī)定的要求(如表1)。如不合適應在缸套凸肩與缸體座之間用墊片調(diào)整。 表1 柴油機氣缸與缸體裝配標準 項目 機型 普通型柴油機(mm) 高強化增壓型柴油機(mm) 缸套高出缸體平面 0.08--0.17 0.03--0.10 同一缸蓋下各缸高出度差 ≯0..4 ≯0.02 氣缸套壓裝過程中,應用工具壓裝,且用力要均勻。嚴禁在缸套上平面猛打猛敲,以防造成缸口局部變形。
(2)加強氣蓋、氣缸體不平度的檢驗
氣缸蓋翹曲變形或缸體不平度不符合遠見定要求,是造成氣缸墊屢燒的因素。所以在二、三保養(yǎng)、大修以及更換燒損的氣缸墊時,均應對其檢查。其一般標準為:整體式氣缸墊。不平度在300mm長度范圍內(nèi)≯0.10mm;分開式氣缸蓋,在整個長度范圍內(nèi)≯0.15mm,氣缸體長度小于600mm的。其不平度≯0.05mm,長度大于600mm的,其不平度≯0.10mm。對不平度出規(guī)定要求的氣缸蓋及缸體,應進行修整以達到技術(shù)要求。修整后的氣缸蓋及氣缸套上平面高出缸體凸出量應符合要求。否則應進行調(diào)整。
(3)正確拆裝氣缸蓋 氣缸蓋拆裝是否正確,是延長缺陷缸墊使用壽命,防止氣缸蓋變形的重要保證。為此應注意以下幾點。 ①氣缸蓋拆卸。拆卸氣缸蓋時應在冷機狀態(tài)下進行,嚴禁熱機拆卸,以防翹變形。拆卸時應從兩邊向中間對稱分多次逐漸松開。若氣缸蓋與缸體結(jié)合牢固取下困難時,嚴禁用金屬物敲擊氣缸蓋或用尖銳硬器楔入縫口硬撬(有效的方法可用起動機帶動曲軸旋轉(zhuǎn),氣缸內(nèi)產(chǎn)生的高壓氣體將其頂開),以防劃傷缸體與缸蓋接合面或損傷氣缸墊。
②氣缸蓋裝配。氣缸蓋裝配應注意清除各接合表面及氣缸體螺栓孔內(nèi)的油污和雜質(zhì),并用高壓氣體吹凈。以免造成螺栓對缸蓋壓緊力不足。